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电站胶球清洗装置系统技术使用分析
1概述
贵州铝厂废水污染猫跳河,使得发电总厂三级以下的四个电站受到严重影响。五级电站也不例外,为使影响减到小,贵州电力试验研究院、发电总厂在进行了广泛调查、分析.研究的基础上,在四级电站3号机组上试验安装成功了胶球清洗装置,利用胶球清洗装置系统的定期运行,可以在不停机的情况下清除上导(推力),下导油槽冷却器铜管内的污垢,减少了停机捅洗铜管的机会.现投人运行已经多年,拆开检查,效果良好。
为了探讨该系统是否适用于五级电站,发电总厂与贵州电力试验研究院立项,对五级电站胶球清洗装置的可行性作了分析,以减少盲目性。
2胶球清洗装置机组主要技术参数
2.1水轮机部分
型号:HL638-LJ-200
设计水头(m):142.4
高水头(m):144.9
低水头(m):134.2
设计转速(r/min):375
大功率(MW):39
2.2发电机部分
型号:TS410/159-16
额定功率(MW):34
功率因数:0.85
2.3胶球清洗装置供水系统部分
油槽高冷却水温(℃):20原设计采用钢管取水,手阀减压的自流供水方式,由于工业滤水器经常被堵,影响正常供水,已陆续改为顶盖供水方式,供水压力在额定工况时为0.08~0.1MPa,水量稳定、杂质少,解决了被杂物堵管的问题,但是自猫跳河被污染之后,各种盐类(主要是铝的重碳酸盐)仍然能够随水进入冷却器造成结垢,需要予以解决。3五级电站情况与四级机组情况的对比与分析
五级电站机组冷却器与四级电站的结构类似,铜管直径相同,但供水系统有不同的地方:
(1)五级技术供水采用顶盖供水,水质清洁,机组冷却器用水经过水轮机迷宫环,其间隙不足1mm,过滤效果良好,不需另外再设置特殊的细滤水器,减少了加工、安装和操作维护的工作量,这是有利的因素。
(2)五级电站顶盖取水,额定工况的供水压力为0.08MPa左右,该水压除去管道损失,在冷却器两端的压差仅0.03~0.05MPa,尤其当六级电站蓄水水位高时,排水压力增大,压差将减小,这对胶球清洗装置系统的运行十分不利。从四级3号机胶球清洗装置系统试验过程来看,当冷却器水压升到0.15MPa时,开始有球通过铜管,但个别形状或尺寸差的球通不过,当水压压差达0.20~0.25MPa时,才使胶球完全能通过冷却器,显然0.03~0.05MPa的压差难以使球通过。
(3)五级电站水轮机坑壁供水管道的布置较为拥挤,不好布置新的胶球清洗装置系统,或者布置了之后影响外观及操作。
(4)五级电站机组与四级相比,机组容量较大,但大修时间富余不多,给安装的工期及调整试验时间造成紧促,万一安装好后调试中遇到麻烦,不能长期安排一台机停机进行处理,而四级电站则较易解决。
4处理方法
通过上述对比分析,可看出要解决胶球清洗装置系统的运行问题,关键的是冷却器两端的压差太低,拟采用下述方法解决:
(1)正常运行时使用顶盖供水,投入胶球清洗装置系统时,供水暂时切换到原自流供水系统上去,提高供水压力运行,待清洗完成后再切换回来。
(2)选用大容量的胶球泵,进行胶球清洗时利用大容量的胶球泵,同时担任胶球循环和提高供水压力的双重任务。
上述两种方法都存在一个问题,可能会引起顶盖压力比原来提高,因为关闭顶盖取水阀或在顶盖取水口加上一个较高的压力,都会使顶盖排水不畅,对顶盖压力、以至对推力瓦的负荷要产生多大的影响还有待试验。采用方法一可能增加一定的操作量,可将原闸阀改为球阀或电动阀以便减小操作强度;采用方法二,泵的占地较大,配用管道也相应较粗、厂用电消耗大,另外,冷却水在清洗中变为闭式小循环,散热效果不好,每次只能操作少量时间(试验定),但可增加操作次数来补足清洗量。
要在五级电站实现胶球清洗装置系统技术,在技术上有一定难度,主要是水压问题不好解决,采用切换自流供水清洗或采用特殊胶球泵来提高冲球压力,这两种方法都要经过反复与电厂一同进行比较才行,一些情况要通过试验才能确定,因此花费的精力会比四级电站的多,对此要有一定的思想准备,如何进行还要经过厂里下决心。另外,五级电站也可详细了解胶球清洗系统的原理、操作情况等,比较工作量的大小,现场同志一定要有积极性才行,因为要依靠现场同志进行胶球清洗装置系统的操作管理与维护。