幻灯片
幻灯片
所在位置: 红盛橡胶 > 新闻动态

胶球清洗装置系统改造原因及存在问题解决措施

2024/3/14 14:28:30 字体:  浏览 57

胶球清洗装置系统改造原因及存在问题解决措施

      胶球清洗装置系统改造原因及存在问题解决措施,发电厂#11、#12汽轮发电机组为N125—135—535/535型汽轮机,其凝器配用的胶球清洗设备,由于种种原因,机组投产以来,胶球清洗装置系统一直无法运行。致使凝汽器端差增大,降低了机组真空度。影响机组经济运行,同时凝汽器铜管内壁严重腐蚀,铜管泄漏频繁,威胁着铜管的使用寿命。为了解决这一难题,业人员深入现场调查了解,摸清原因,制定了一系列改造方案,充分发挥QC小组的攻关作用,先在#12机炉侧进行改造试验,成功后再逐渐推广应用到其它机组,经过一年多攻关改造终于使我厂2台N125机组胶球清洗装置投入了正常运行,效果显著。收球率基本上达到95%以上,凝汽器真空得到提高,凝汽器铜管内壁腐蚀问题得到控制,为2台N125机组的安全经济运行提供了保证。
一、
胶球清洗装置系统不能投用的原因分析
      针对我厂2台N125机组
胶球清洗装置系统长期不能投入运行的实际情况,我们进行了广泛深入的分析,从设备制造、胶球清洗装置系统安装到运行调试操作逐一摸底检查。通过检查分析,认为N125机组胶球清洗装置系统不能投用的原因有以下几个方面:
1、胶球清洗装置设计制造不合理
      对于本型号
胶球清洗装置的收球网装置一般布置在凝器出水管的出口,随着装机容量的增大,凝汽器的出水管管径较大,就迫使胶球清洗装置的收球网的夹角较大,再加上出水管在虹吸工况下运行,使运行中的胶球吸附到收球网上,收球困难,所以本收球装置在大口径出水管上使用,实际上受场地限制,其不足之处明显暴露出来。目前在大型机组上已淘汰,被新一代产品所取代。
2、
胶球清洗装置制造工艺粗糙
      从我们多次检查情况来看,胶球清洗装置的网板栅条焊接质量较差,脱焊、错位现象较多,使部分栅条夹缝变大造成逃球。同时收球网与网体的夹缝大,网板变形,转轴配合不当,收球网积球锥底焊接不牢等均影响胶球清洗装置的正常投用。
3、胶球泵选型不当
     
胶球泵是输送胶球的用设备,实际运行中对胶球泵的容量、扬程、抽吸能力却有较高的要求。我厂N125机组配用的胶球泵型号为4/5QX型,流量为66L/h,扬程为0,09MPa,效率70%,允许吸上高度为7m。这些参数小机组上使用是可行的,但在N125机组上使用就很难满足了,再加上系统布置复杂,进出口阻力大,吸水口在负压下工作,使胶球泵抽吸能力大大降低,同时收球网短而粗,水流特性复杂,对胶球泵入口处的抽吸也有影响,实际上目前这一种型号的胶球泵已被高扬程的新产品所取代。
4、安装不当对
胶球清洗装置的影响
      对于
胶球清洗装置系统来说,一般越简单越好。但是实际设计安装过程中,考虑到场地的影响,往往使得系统布置复杂。管道较长,弯头较多,流程阻力损失大,影响胶球泵的输送能力。如我厂#11,#12机组胶球泵出口有8只弯头,进口有5只弯头,且胶球泵进口有一回升高度,运行中胶球泵的出口压力与循环水进出口压力差不多,胶球很难打到凝汽器中,另外安装过程中对凝汽器进水室死角和上下隔板的夹缝没有处理好,同样影响收球率。
二、N125机组
胶球清洗装置系统改造的技术措施
      1、根据原胶球系统布置的实际情况,将胶球泵移位改造,重新布置系统,减少胶球泵出口弯头。出口弯头由原来的8只减到1只,进口把原来的5只弯头全部拆除,改为直管段,直通胶球泵内,以减少系统阻力损失。
      2、将
胶球泵的标高在原来的基础上降低800mm,胶球泵的进口回升管拆除,大大改善了胶球泵的运行工况。
      3、在胶球收球装置的上网体壳体上增开人孔门,以便检查收球网体到位程度和夹缝消除,清理收球网内的垃圾。
      4、将汽凝器内的死角,夹缝进行焊堵,以消除积球和逃球的现象。
      5、将进出口胶球阀由原来的生铁阀门改用不锈钢阀门,克服了阀球的腐蚀,提高了可靠性。
      6、将所有的胶球设备装置进行大修,以此保证设备正常投入。
      7、凝汽器铜管用高压水枪冲洗,清除堵管,以保证胶球能畅通的通过铜管,以提高收球率。
      8、建议材料科购置高质量的胶球,建议运行严把胶球质量验收关。
      9、协助运行人员改进操作方法,以保证胶球投用的正常化和提高胶球清洗的收球率。
三、N125
胶球清洗装置系统改造的效果分析
1、收球率显著提高
      N125机组
胶球清洗装置系统改造后,使#11、#12机胶球清洗系统正常投入运行。#12机经生技科、运行、检修三家投球试验。炉侧投600只胶球,收596只,收球率达99.6%,电侧收球基本上达到100%,#11机经生技科、运行、检修投球试验,炉侧一次投590只,收600只,收球率达102%,二次投球500只,收474只,收球率为94.8%,电侧投球600只,收球541只,收球率为90.2%。
2、经济效果显著
      N125机组胶球系统投入后,凝汽器端差下降,真空度相对提高约百分之一。根据经验和计划科统计,真空度提高1%,在燃煤量不变的工况下可多发电1%,按每台机组每年连续运行6500小时,平均负荷10.5万kW,则全年可多发电1%×10.5×6500×2=1365万kWh,按0.16元/kWh计算,创效益1356×0.16=216.96万元/年。
3、凝汽器铜管腐蚀情况得到控制
      2台N125机组
胶球清洗装置系统改造之前,凝汽器铜管内壁腐蚀严重,铜管泄漏频繁,铜管的使用寿命受到威胁,抽样检查发现铜管点蚀很多,尤其受堵的部分铜管点蚀更为严重。胶球系统改造成功投入正常运行后,再加上化学涂膜处理,凝汽器铜管内壁腐蚀情况得到控制,凝汽器泄漏率显著减少,汽水质量显著提高。
4、节约了更改资金
      #11,#12机胶球清洗由于设计、制造的先天不足,且又属于淘汰产品。我厂通过精心改造花去改造资金约1万元,使该胶球清洗装置系统能正常投入运行,节约更改资金约40万元。
四、存在问题
      我厂#11,#12机
胶球清洗装置通过改造取得了成功,但在使用过程中还存在着如下问题:
      1、胶球的球质较差,在每次小修中均发现铜管内堵有许多胶球,如:#12机11月份的小修中电侧发现有120多根铜管被胶球堵住。其主要原因胶球质量差,经水泡后发胖变形清洗中无法通过铜管。#8机小修中从铜管中清除2000多个胶球,#6机小修中从铜管中也清理出400多只胶球,其原因都是胶球质量差引起的。
      2、运行人员操作不熟练,在调查实际运行中,有些同志操作比较熟练,收球率很高,但也有少数同志在清洗中收不到球。主要原因是操作方法不当,因此建议对运行人员加强培训。
      3、有几只胶球阀运行人员操作时不方便,以后要设法安装加长杆,以便运行人员操作。
      4、我厂循环水系统虽然有一次旋转滤网,
二次旋转滤网。但实际运行中2台机的二次滤网,由于制造质量问题,一直没能正常投入运行,对凝汽器胶球清洗效果亦有一定影响,尤其在一次旋转滤网故障的情况下,循环水系统中的垃圾会堵塞胶球收球网板的栅条和凝汽器的铜管,影响胶球清洗工作的正常开展。我们已着手解决二次滤网的难题,使二次滤网及早投入运行,以保证胶球清洗的效果。
      5、建议计划科、生技科和运行部重视
胶球清洗装置的管理工作,尽快健全组织,制定切实可行的岗位责任制、运行操作制,必要时同奖金挂钩考核。通过科学管理来确保胶球清洗工作的正常运行。

关闭
在线客服1
在线客服2