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凝汽器胶球清洗装置国内与国外海绵胶球经济效益质量对比?
要了解一下使用海绵胶球的背景,为什么要使用海绵胶球?胶球清洗中使用存在的问题?凝汽器胶球清洗装置系统因其经济效益显著而得到迅速推广。
胶球清洗系统存在的问题。为解决收球网水流速度、收球网布置、收球网内部结构、胶球泵、胶球、胶球管路、投球管、二次过滤系统、循环水管路和凝汽器中存在的问题所采取的措施。结合国内胶球清洗装置的欠缺之处,从三方面介绍了国外的发展情况;
①对胶球的要求;
②冷却水采用净化滤网;
③凝汽器采用新型监测装置。
二次过滤系统胶球清洗凝汽器,使冷却管经常保持清洁,汽轮机维持了高真空,降低了煤耗;检修时不再捅刷冷却管水垢,因而节约了劳动力,缩短了工期。虽然这方面没有全国性的节能统计,但下列诸例可看出胶球清洗的效益。如包头热电厂3号机,在胶球清洗系统投运前,由于凝汽器结硬垢,每年夏季前,必须人工捅刷冷却管内水垢,否则夏季将被迫降低出力运行。胶球系统投入后,运行记录表明,凝汽器的端差、真空度等各项指标能长期保持检修后的参数;抽查冷却管,内表面无硬垢,夏季可满负荷运行。又如高井电厂6台100MW机组,夏季不能满负荷运行,将5号机加装了胶球清洗系统后,该机已能满负荷运行。还有清河电厂5号机(200MW)的胶球清洗装置投入后每年多发电0.3亿kw·h,节约人工清洗费万余元;吴径电厂5号机(125MW)每年能节约标煤3000t。
据国外资料,一台900MW机组,当胶球清洗装置的可靠性差时,背压将升高40~50Pa,出力下降SMW,且增加胶球本身费用。我国经10余年运行,胶球清洗系统也暴露了一些问题。例如永安电厂出现过大量胶球堵塞凝汽器的冷却管和水室;包头热电厂3号机曾发生过胶球回收率从go%突然下降到3%的情况。华东电网对其下属44台25MW以上机组调查表明,采用胶球清洗的机组有近半数使用情况不佳;西北地区亦类似。云南省所装20台胶球清洗装置绝大多数运行不正常或根本不能运行。
收球网的布置为避免和减少积球,收球网进口前的直管段长度应不小于循环水管的直径;若收球网为立式安装,进口处循环水管又有弯头,应采用收球网操作轴与弯头中心线所在平面相垂直的布置方式。对新加装胶球清洗系统的机组,如空间满足不了直管段长度的要求时,则弯管处应增加导向板。
收球网的内部结构收球网栅棒间距L应为5~7mm。间距过大,胶球易卡在网栅中,间距过小,会使水流速过高。收球网栅板要求与垂直水流形成25”角,角度过大,胶球易卡在栅板上。有人认为L可大于7mm,只要栅板倾斜角小于25”角,调整二者关系使之栅板压差达到可承受的水平,认为这样可改善胶球沿栅板的移动状态。实验证明,由于L加大,胶球卡涩的可能性亦随之增加,从而达不到收球率大于95%的要求。
自从胶球清洗开展以来,胶球生产厂很多,产品质地各异。例如有的橡胶厂的胶球,质地较硬、弹性好、耐磨性强,在较高温度下不发粘,大缺点是胶球外附有一层比较致密的薄膜,使胶球的吸水性差,运行中的比重不能接近水的比重,胶球很难随循环水流入凝汽器的冷却管,常漂浮在凝汽器水室或其它易产生涡流的部位,导致甚多的胶球滞留在凝汽器水室中。又例如有的生产胶球,表面无薄膜、微孔较多、吸水性好,能随水流动,但其质软、弹性差、耐磨性较差,在较高水温下表面易发粘。其优缺点正好与橡胶厂生产的胶球相反。实际运行中.这种胶球在凝汽器的冷却管和水室中滞留者少见,但却易粘卡在收球网上,尤其在夏天循环水温较高时。高质量的胶球应耐磨、质地柔软、富弹性、材质均匀、硬度适中、球内孔隙均匀贯通、湿态比重1.00~1.20倍于循环水,在5~50’C水中使用期内球径胀大不超标,表面不发粘及老化慢。
但目前生产的胶球,质量参差不齐,尚缺乏统一的质量标准,单凭制造厂的产品说明书,难干作出优劣的判断。电厂采用胶球对比试验,用试验结果作出是否适用的判断。电厂试验结果表明,连云港红盛橡胶的新产品性能较好。这种胶球质地致密、硬度适中、弹性好、表面无薄膜、在较高温度下不发粘、球内孔隙均匀贯通、吸水性好。对以钛管为冷却管的凝汽器,可采用掺有磨料的胶球,或粘附粒状塑料层的胶球。夏季短时使用金刚砂球以清除生物粘着物时,湿态金刚砂球直径应比冷却管内径小1.0~2.omm,但使用金刚砂球应特别慎重。